信息摘要:
加工能力0.30Mt/a以下的常減壓燕餾裝置廣泛應用機械式真空設備,如W300型往復式真空泵,使用這種型式的真空泵,裝置規(guī)模受到局限,而且環(huán)境溢度較高時抽真空效果不佳。加工能力0.30Mt/a以上的裝置普遍應用蒸汽噴射真空系統(tǒng),該系統(tǒng)存在蒸汽質量要求高、供汽穩(wěn)定困難,蒸汽消耗量大、操作費用高等缺點。為使裝置平穩(wěn)操作、節(jié)能降耗,某公司0.50Mva常減壓蒸餾裝置于2004年擴能改造時,將W300型往復式真空泵改為羅茨真空機組機械抽真空系統(tǒng)。實際運行效果表明,該改造達到了預期的設計要求,效益良好,值得推廣。
加工能力0.30Mt/a以下的常減壓燕餾裝置廣泛應用機械式真空設備,如W300型往復式真空泵,使用這種型式的真空泵,裝置規(guī)模受到局限,而且環(huán)境溢度較高時抽真空效果不佳。加工能力0.30Mt/a以上的裝置普遍應用蒸汽噴射真空系統(tǒng),該系統(tǒng)存在蒸汽質量要求高、供汽穩(wěn)定困難,蒸汽消耗量大、操作費用高等缺點。為使裝置平穩(wěn)操作、節(jié)能降耗,某公司0.50Mva常減壓蒸餾裝置于2004年擴能改造時,將W300型往復式真空泵改為羅茨真空機組機械抽真空系統(tǒng)。實際運行效果表明,該改造達到了預期的設計要求,效益良好,值得推廣。
改造方案
1、泵組工作介質
泵組工作地點在常減壓蒸餾裝置區(qū)內,工作介質為易燃易爆的輕烴、瓦斯氣,成分有干氣和凝縮油。干氣產量為75kg/h,平均相對分子質量約30g/mol,其組成見表1,凝縮油產量為250kg/h,密度為813.9kg/m3,平均相對分子質量約140g/mol,餾程見表2,
由于干氣中硫化氫質量分數(shù)高達10%以上,凝縮油中有大量腐蝕性物質,因此泵組的工作介質腐蝕性強。而且干氣在同一溫度下.隨著真空度的下降,部分氣相會發(fā)生液化,由氣相變成液相,使得工作介質存在氣、液兩相,組分隨著真空度的變化而變化。
2、機組選型
根據(jù)有關真空機組的結構特點和應用范圍,結合實際泵組的工作介質特點.進行羅茨泵配用不同前級泵的性能比較,經分析計算,決定對減壓抽真空系統(tǒng)選用兩級2BV系列水環(huán)泵作為前級泵,與兩級ZJB系列羅茨真空泵串聯(lián)使用,共同組成JZJ2B系列羅茨-水環(huán)真空機組。
機組工作環(huán)境為:入口溫度38-42℃,入口壓力≥0.05MPa,循環(huán)水最高溫度32℃.新鮮水溫度約20℃,滿足羅茨-水環(huán)真空機組的使用要求。
3、工藝安裝流程
改造后的真空系統(tǒng)流程如圖1所示。圖中粗實線為新增加的工藝管線,新增加JZJ2B系列羅茨-水環(huán)真空機組,可實現(xiàn)W300型往復真空泵與羅茨-水環(huán)真空機組的切換。